某公司兩條 2500t/d生產(chǎn)線,窯尾密封原設(shè)計為石墨塊密封,2010年改為摩擦片滑板盤根式密封,在運行過程中發(fā)現(xiàn)仍存在因密封不嚴(yán)產(chǎn)生的漏風(fēng)問題。為此,該公司于2014年對兩臺回轉(zhuǎn)窯窯尾密封進(jìn)行了改造,收到了良好的效果。
1 漏風(fēng)原因分析
改造前摩擦片滑板盤根式密封見圖1a。 固定摩擦片和回轉(zhuǎn)窯筒體連接,滑動摩擦片通過配重調(diào)節(jié),A 處采用盤根密封。在使用過程中 A 處盤根如果壓的太緊,滑動摩擦片就不能隨回轉(zhuǎn)窯的上下竄動而運動,導(dǎo)致滑動摩擦片與固定摩擦片間隙過大(50~ 100mm),漏風(fēng)嚴(yán)重;如果盤根壓的太松,A 處直接漏 風(fēng)。 因此,在使用過程中特別是回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)一段時間后,窯尾處的密封效果不好,存在漏風(fēng)問題。
2 改造措施
技術(shù)人員通過調(diào)整滑動摩擦片的配重,解決了固定摩擦片與滑動摩擦片之間間隙過大引起的漏風(fēng)問 題。針對 A 處盤根漏風(fēng)問題,采取了以下措施:去掉中間盤根,增加一對固定法蘭,新增法蘭與原有法蘭之間使用耐高溫硅橡膠軟連接密封,避免了調(diào)整盤根的弊端。改造后的密封結(jié)構(gòu)見圖1b,外部照片見圖 2。
3 效果
改造后,漏風(fēng)量明顯減少,相同的操作條件下兩臺窯的窯尾溫度分別提高了20℃和 40℃,熟料標(biāo)準(zhǔn) 煤耗分別降低 1.5kg/t和 2kg/t。
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